solidgzq
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樓主  發(fā)表于: 2021-11-04 17:15
設(shè)備用步進(jìn)電機(jī)和圓形皮帶帶動(dòng)裝有編碼器的轉(zhuǎn)軸
轉(zhuǎn)軸上是一套風(fēng)扇葉的動(dòng)平衡檢測系統(tǒng),1300轉(zhuǎn)的速度運(yùn)行一段時(shí)間動(dòng)平衡系統(tǒng)會(huì)計(jì)算偏向角度讓PLC在那個(gè)角度插上鐵片配重.
這套動(dòng)平衡系統(tǒng)要求轉(zhuǎn)軸跟步進(jìn)不能是剛性連接,甚至用同步皮帶都不行,只能用圓形筋皮帶不完全同步的控制
這樣高速運(yùn)轉(zhuǎn)后編碼器的的角度和步進(jìn)輪角度已經(jīng)出現(xiàn)了較大偏差
編碼器的作用一個(gè)是讓步進(jìn)轉(zhuǎn)到一個(gè)編碼器固定的角度位置扭矩和松開風(fēng)扇葉跟轉(zhuǎn)軸的固定螺絲
第二個(gè)就是測量完后根據(jù)算出的角度和編碼器的實(shí)際位置轉(zhuǎn)到正確的角度插片.

現(xiàn)在有幾個(gè)問題
一個(gè)是編碼器分辨率太高了1轉(zhuǎn)3600線,速度快超過10Khz后會(huì)丟脈沖,X0,X1加了1.5K電阻還是會(huì),編碼器線纜有點(diǎn)長,5/6米
二是就算不丟脈沖的低速,設(shè)置了Z相接X10的預(yù)設(shè)輸入置零,不同速度轉(zhuǎn)一圈后把編碼器數(shù)值SD4500 DHCMOV 到定位當(dāng)前地址SD5500后再定位到鎖螺絲的角度位置會(huì)變換.
三是因?yàn)橛玫牟皇峭綆?加工的傳動(dòng)輪從動(dòng)輪不能完全一致,控制步進(jìn)轉(zhuǎn)一圈,編碼器數(shù)值回少幾個(gè),轉(zhuǎn)的越多偏差越大.

原來我的設(shè)想是執(zhí)行定位前把編碼器數(shù)值dhcmov到步進(jìn)的當(dāng)前位置來做修正
但執(zhí)行下來看會(huì)出現(xiàn)偏差,現(xiàn)在不知道要怎么弄了
gxtmdb82164
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1樓  發(fā)表于: 2021-11-04 18:19
你這就不是編碼器和步進(jìn)的問題

1300轉(zhuǎn)下3600線的編碼器直接輸出不過78K,根本不算高速,包括丟脈沖也可以換差分輸入解決,簡單來說都是可以花錢解決的問題.

但是因?yàn)椴恢滥隳莻(gè)"平衡檢測系統(tǒng)"為啥要用非剛性傳動(dòng)所以剩下的問題似乎也沒法進(jìn)行分析,剩下都是猜的~
如果是為了增加傳感器的自由度,也就是說不會(huì)因?yàn)閯傂詡鲃?dòng)的機(jī)構(gòu)把TDU給撐住了,直接把誤差給抹平了,這個(gè)就不是電氣能解決的了,要看一開始的方案設(shè)計(jì).但是皮筋還不敢繃緊那你這個(gè)傳動(dòng)系統(tǒng)幾乎就是個(gè)沒有精度的系統(tǒng),沒精度的系統(tǒng)還要根據(jù)激勵(lì)做測量這不是搞笑么.

單純的非接觸式傳動(dòng)還有一種是磁傳動(dòng),但是同樣會(huì)有支撐力,所以估計(jì)解決不了你的問題,倒是可以從測量也就是編碼器那個(gè)環(huán)節(jié)入手,比如換成絕對(duì)值編碼器,起碼絕對(duì)位置不依靠激勵(lì)源也就是步進(jìn)的旋轉(zhuǎn)位置了,他自己就是固定的,上料在啥位置停下來還是那個(gè)位置,然后就可以根據(jù)停下來的位置和想要的位置做補(bǔ)償,勉強(qiáng)把問題解決掉~

綜上,花錢就可以解決~
solidgzq
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2樓  發(fā)表于: 2021-11-05 14:16
動(dòng)平衡測試時(shí)2是測量風(fēng)扇轉(zhuǎn)圈后某些角度微小的跳動(dòng),和電機(jī)緊配的話很微小的跳動(dòng)就檢測不到了
按手冊(cè),PLC本體的計(jì)數(shù)器最快可到100Khz的現(xiàn)在10K就出現(xiàn)丟脈沖了
Z相清零是中斷嗎,為什么會(huì)出現(xiàn)2K和5K速度轉(zhuǎn)一圈,經(jīng)過Z相清零后編碼器數(shù)值變化,不使用Z相預(yù)設(shè)編碼器數(shù)值還基本差不多
dgamen
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3樓  發(fā)表于: 2021-11-08 11:31
編碼器選用多圈絕對(duì)式