farness
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數(shù)量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看farness的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2010-11-30 19:58
現(xiàn)在有個項目是凸輪結(jié)構(gòu),控制是FX3U+多摩川編碼器+松下伺服。
這里說明一下為什么要用編碼器,因為是皮帶帶動凸輪,皮帶有很多誤差。

控制方式是這樣的:

用了C235高速計數(shù),伺服控制是這樣的,用PLSY指令一直給伺服發(fā)脈沖,當(dāng)C235計數(shù)到達(dá)時,關(guān)閉PLSY指令,伺服停止,計數(shù)清零。

但是這樣控制有個問題,就是不準(zhǔn),剛開始還可以,轉(zhuǎn)個幾十圈,位置就偏了。
各位有經(jīng)驗的幫我分析分析,問題出在哪。

謝謝!
sandy_love
感悟生活,創(chuàng)新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-09-20
查看sandy_love的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-11-30 23:53
用編碼器z相脈沖清零消除累積誤差;或者用定位指令