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鋼管折彎設(shè)備:
客戶對弧度要求比較高,人工手動調(diào)整不能滿足要求,想用傳感器實時檢測弧度,通過PID運算驅(qū)動伺服電機(jī)帶動活動輪進(jìn)行自動調(diào)整。不知道這樣的方案可不可行,各位大神有沒有更好的方案?
另外具體寫程序也還是迷迷糊糊,以前寫過溫度的PID,還沒有寫過運動控制的PID,也希望大神能賜教。
因為鋼管有反彈,并且反彈的量不固定,所以才引入檢測和PID運算進(jìn)行動態(tài)補償
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