好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 191 個
工控威望: 371 點
下載積分: 497 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2017-11-01
最后登錄: 2024-10-13
查看好大的小西瓜的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2020-01-06 11:04
步進電機作為執(zhí)行機構(gòu)帶動壓力傳感器壓在物體表面,電機速度和壓力傳感器的壓力成反比例關(guān)系,分母不能為零,所以傳感器空載的壓力根據(jù)步進電機200rpm/min設(shè)成合適的參數(shù),電機速度是隨著壓力的增大是逐漸減小的,當(dāng)壓力達到設(shè)定值,運用STOP立即停止脈沖輸出,用的信捷的PLC,指令DRVA的速度也是支持速度可以實時變更的,但是實際的項目中卻出現(xiàn)了問題,步進電機"失步”了,另外一個機構(gòu)也是這個原理,只不過用的是絲桿,運行得很穩(wěn)定,壓力精度也是在10g左右,還可以接受,只不過速度不是很快,但是這個速度無論降多少,電機都會失步,這就很是奇怪了,有大神來幫我分析分析嗎
[ 此帖被17625645950在2020-01-06 13:39重新編輯 ]
.......
hong0618
早上好,各位
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 110 個
工控威望: 198 點
下載積分: 1298 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2018-05-28
最后登錄: 2024-10-29
查看hong0618的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-01-08 08:54
絲桿加步進,精度可以到1kg,下面有彈簧3kg。不過模擬量精度要高點
樓主留言:
看你應(yīng)該做過類似的項目?這這上面沒有彈簧的,建議機構(gòu)加個上去再來試驗看看情況
小姐姐騷啊