guolaoba
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樓主  發(fā)表于: 2017-12-11 17:09
各大師我一個(gè)信捷plc用drva指令控制伺服電機(jī)做往返運(yùn)動(dòng),走著走著位置就不一樣了,啟動(dòng)前也伺服也歸原點(diǎn)了,
qingchen
一入工控,深似海!
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1樓  發(fā)表于: 2017-12-12 09:43
普通的伺服編碼器會(huì)有累計(jì)誤差,這個(gè)建議你:往一個(gè)方向走絕對(duì)位置,往回走時(shí)回一下原點(diǎn),精度應(yīng)該會(huì)提高很多;個(gè)人意見
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