ljfsss
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樓主  發(fā)表于: 2012-05-05 00:03
圖片:
如圖,我原來我把感應(yīng)器就裝在灌注的哪個(gè)工位位置,開始是可以的,但是蠟水灌進(jìn)去的時(shí)候會(huì)濺射出來,還會(huì)溢出來,會(huì)把光電感應(yīng)器的孔塞住,那樣的話就不起作用了,這樣的話有沒有模具筒在那里都會(huì)灌蠟。
我就想把感應(yīng)器裝在圖中那個(gè)位置,提前三個(gè)工位先去感應(yīng)檢測到有產(chǎn)品了,然后等過了三個(gè)位置剛好到了灌注的地方,開始灌蠟,也就是說讓plc記住剛才檢測到有產(chǎn)品,到了位置就驅(qū)動(dòng)Y1進(jìn)行灌注,看起來簡單,我老是沒想到方法, 因?yàn)楫a(chǎn)品有時(shí)候會(huì)一個(gè)接著一個(gè)來,有時(shí)候會(huì)有空缺,空缺的時(shí)候怎么去處理程序呢,請(qǐng)教大家給點(diǎn)提示,謝謝了!
zhujiyuan
堅(jiān)持不懈,今生無悔
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1樓  發(fā)表于: 2012-05-05 10:50
1樓說的正確,用移位指令.很簡單又準(zhǔn)確.移位及馬達(dá)運(yùn)行開始由灌注結(jié)束發(fā)出,有沒有產(chǎn)品由X1檢測.停止位由X0發(fā)出.可做到精度定位.灌注可做到定量控制.再加烘干,檢測功能部分.可做到全自動(dòng)無人機(jī).哈哈........
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