是的,程序有很重要的一部分在處理調試運行檢測報警等問題。一個好的調試,可以增加設備體驗感,可增強操作性。
沒有簡單的事情,但愿所做即所樂吧
過譽了,只是給剛入門的人,點盞前行的燈
是的,設備就是由多個事件組成,每個事件都有過程,都有起始和結束標志,進行和其他事件進行聯系
引用引用第12樓試問卷簾于2020-08-11 09:18發(fā)表的 :給大家分享一個調試伺服位置走偏的案例。今天,下面調試的人說機器運行4次就會撞機,位置每次走都在偏移。一般來說位置走不準,都是讓他們從硬件出發(fā),沒問題再來找我。我拿著電腦下去,先觀察了下,回零完成后,的確走了4次樣子就已經向原點靠攏,沒有裝限位保護,所以機器也就沒有停下來,直到4次樣子就裝硬限位了。按照這樣情況我初步懷疑是方向口的印象,就是不是都在遞減,證明至少一邊運行時正常的,然后我開啟了程序中的檢測,就是脈沖當前位置,和編碼器的反饋位置檢測,反饋位置是通過plc通訊伺服讀取的,經過運算,回零后正好匹配的,的確和預測的往一邊的走的時候數據差值變大。一邊正常。這就奇怪了 一個plc帶著4個軸同時運行,其余各個軸都沒有問題,這個軸有問題。因為偏差比較大,我決定換一根線纜。換了線纜,發(fā)現走了半個小時,機器是不撞機了,但是還是存在偏差。走了半個小時脈沖當前值和反饋回來的值相差40多個脈沖,且差距還在加大,我的判斷是干擾問題。干擾問題也很奇葩,這臺機器也不是第一臺,一臺機器也不只是一個伺服,其他都沒有問題。然后我開始處理脈沖線纜的屏蔽層,接地,觀察發(fā)現差值偏差增大,幅度也在增大,果斷除掉地線。怎么處理呢,最煩心這個干擾問題。還好plc和伺服多,果斷執(zhí)行伺服的更換和plc的更換,結果問題依舊在,現在從plc 線 伺服驅動器,都換了一次,問題依然在。來去折騰了幾個小時,決定放一放。第二天,來了第一件事,還是拿著電腦下去查看,準備改線路,沒有斷電,改直流電被電了一下,拿表測量24V直流電中存在交流電,應該有元器件漏電,不管這些,把地線又接上,先解決漏電觸電的問題。 最后結果還是偏差存在,且在擴大,思來想去,決定換一個電源試下,于是我把這個脈沖的電源從plc上取,用plc外供24V電源,測試后發(fā)現問題沒有了,監(jiān)控的數值差距也沒有變化。問題到這里基本就完了。當然留下的困惑依然很多 。問題總在出現,沒有因為問題焦慮過,一個原則,你這里的問題,總能解決,不過都是時間的問題。.......
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