請(qǐng)各位朋友前來(lái)支招:
準(zhǔn)備勇QD75MH模塊走一把馬鞍曲線。用兩軸的做。
軸1做角度控制(0-359.99999),軸2做長(zhǎng)度控制,單位mm。
這個(gè)不使用內(nèi)部聯(lián)動(dòng)(插補(bǔ)功能沒(méi)有我想要的曲線)。我根據(jù)公式由角度計(jì)算出當(dāng)前軸2應(yīng)該在的位置,軸2根據(jù)這個(gè)差距來(lái)做位移。
但是運(yùn)行效果奇差。用SFC寫(xiě)的PLC程序,掃描時(shí)間僅1.9ms。但是電機(jī)的動(dòng)作還是斷斷續(xù)續(xù)(我做的就是步進(jìn)式運(yùn)行,但是這么短的運(yùn)算周期應(yīng)該看不出停頓才對(duì)),問(wèn)三菱的技術(shù)支持,說(shuō)是PLC與模塊之間的通訊耗用了長(zhǎng)的時(shí)間,所以無(wú)法進(jìn)行近似連續(xù)運(yùn)行。
各位有沒(méi)有過(guò)類似走法,能不能構(gòu)成連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),至少是看不出停頓的現(xiàn)象?