原機(jī)臺利用譯碼器作送料定位
現(xiàn)要改成利用全閉回路伺服控制
原先譯碼器改成HG-KR伺服
控制器為MR-J4-700B-RJ,運動模組QD77MS4
根據(jù)帶料滾輪210mm、測量輪125mm、及減速機(jī)1:15
計算出FBN、FBD、FBN2、FBD2
1 210
-X---
1 1875
后根據(jù)其測量輪設(shè)定PR.2 (4625519PLS)、PR.3(1385831.5 um)
(離開工地后查看發(fā)現(xiàn)PR.2、PR.3參數(shù)設(shè)錯)
在試車過程中速度限制值PR.8
被限制于31600PLS/S或316.00mm/MIn
重新寫入后監(jiān)視該模組欄位u20\g10皆無法調(diào)整
即使在PLC寫入k200000到U20\g10中并重新Y0 ON→OFF→ON也是一樣
導(dǎo)致我JOG速度限制值無法設(shè)高寸動幾乎無法辨識轉(zhuǎn)動
請問有人遇到相同問題?是否可提出解決方法。
明日打算重新設(shè)定參數(shù)試試看