一.改造背景
本次技改的鋼鐵廠在設(shè)計(jì)之初由于其各生產(chǎn)廠部布置的分散,導(dǎo)致在蒸汽的生產(chǎn)和利用中,地域布置相對(duì)分散,形成了遠(yuǎn)距離、空間交錯(cuò)的低壓蒸汽管網(wǎng)。為了解決低壓蒸汽管網(wǎng)中控制遲緩、容易造成蒸汽放散的缺點(diǎn),對(duì)OG蒸汽回收進(jìn)行無(wú)線改造。由于電纜、光纖等有線傳輸方式的高成本,施工難度較大,人力物力投資的原因,因此決定采用無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)蒸汽管網(wǎng)數(shù)據(jù)的無(wú)線監(jiān)測(cè),利用無(wú)線通訊終端和自動(dòng)化技術(shù),實(shí)現(xiàn)鋼廠低壓蒸汽的全工況自動(dòng)調(diào)節(jié)發(fā)電技術(shù)。
二.改造方案
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,可采用采用無(wú)線模擬量信號(hào)傳輸裝置DTD110FCY來(lái)實(shí)現(xiàn)需求,每個(gè)DTD110FCY無(wú)線裝置都提供4路模擬量輸入(AI)和4路模擬量輸出(AO)功能。
無(wú)線通訊方案示意圖 ▼
分別在3#控制室和煉鋼區(qū)、3#鍋爐區(qū)安裝一臺(tái)DTD110FCY無(wú)線模擬量信號(hào)傳輸裝置,將各區(qū)域OG蒸汽信號(hào)采集無(wú)線傳輸?shù)娇刂剖,最終達(dá)到鋼廠低壓管網(wǎng)無(wú)線全自動(dòng)控制。
三.改造結(jié)果
該鋼廠采用采用多發(fā)一收的模擬量無(wú)線傳輸設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了區(qū)域型的無(wú)線傳輸網(wǎng)絡(luò),測(cè)點(diǎn)遍布焦化廠、CDQ機(jī)組、石灰鍋爐南側(cè)、煉鋼轉(zhuǎn)爐區(qū)域、外送臨港熱力管道,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)整個(gè)低壓蒸汽管網(wǎng)狀態(tài),實(shí)現(xiàn)了全鋼廠區(qū)域蒸汽的生產(chǎn)和消耗自動(dòng)平衡,解決轉(zhuǎn)爐區(qū)域蒸汽的放散,保證了鋼廠其它余熱蒸汽的回收。采用調(diào)節(jié)閥無(wú)線控制技術(shù),對(duì)低壓管網(wǎng)采用分段監(jiān)測(cè)、分度使用、分段控制,實(shí)現(xiàn)低壓蒸汽的無(wú)感化自動(dòng)調(diào)節(jié),確保了蒸汽外供的穩(wěn)定、低壓蒸汽的不放散。