shr7233
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樓主  發(fā)表于: 2012-09-07 11:19
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1:運(yùn)動(dòng)說明;主動(dòng)輥由電機(jī)驅(qū)動(dòng),電機(jī)由變頻器進(jìn)行調(diào)速。從動(dòng)棍測裝有編碼器,以檢測從動(dòng)棍的轉(zhuǎn)速。
2:主動(dòng)輥上均勻纏繞棉絲。
3:控制要求:使從動(dòng)棍的線速度保持一定(觸摸屏上設(shè)定的線速度)
由于主動(dòng)輥上的棉線會(huì)越來越厚,為了保持從動(dòng)棍的線速度為設(shè)定值。所以需要主動(dòng)輥慢慢的減速。
現(xiàn)在的控制方法,由于主動(dòng)輥的直徑,從動(dòng)棍的直徑都是一定的,所以觸摸屏上的線速度可以轉(zhuǎn)換為主動(dòng)輥的轉(zhuǎn)速從而得到變頻器所需要的HZ數(shù)。啟動(dòng)設(shè)備后,在速度穩(wěn)定一段時(shí)間后,開始用主動(dòng)輥的命令值線速度減去 從動(dòng)棍的反饋值的線速度,得到的值,如果主動(dòng)輥大于從動(dòng)棍(得到的值為正值),則主動(dòng)輥的命令值減去的到的差值。如果主動(dòng)輥線速度小于從動(dòng)輥線速度(得到的值為負(fù)值)。則在主動(dòng)輥的命令值上加上差值。
  現(xiàn)在的出現(xiàn)的主要問題為。剛開始時(shí)一切正常,從動(dòng)棍能保持觸摸屏上設(shè)定的線速度。但是到主動(dòng)輥厚度很厚時(shí)(在設(shè)定時(shí)間的3/2時(shí))主動(dòng)輥的速度會(huì)出現(xiàn)震蕩(主動(dòng)輥時(shí)快時(shí)慢,并且時(shí)快時(shí)慢的程度會(huì)越來越大。直到棉線扯斷)。
為了消除震蕩,在程序中加入了主動(dòng)輥和從動(dòng)輥差值的上下限(就是主動(dòng)輥減去從動(dòng)棍,正負(fù)的差值大于一定數(shù)值時(shí),會(huì)輸入一個(gè)定數(shù))。但是,這樣改了后,主動(dòng)輥的速度會(huì)慢慢變大,直到棉線扯斷。于是又在設(shè)定時(shí)間的3/2時(shí)加入 上下限值。但是還是不能消除剛才的震蕩。
   問題基本上就是這樣。請高手幫我分析一下到底是哪里的原因,如何把震蕩消除?

hmilydyk
自動(dòng)化設(shè)計(jì)改造是我的職業(yè)也是我的愛好
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1樓  發(fā)表于: 2012-09-07 13:00
私下認(rèn)為是程序控制問題,程序里面的加減太頻繁,數(shù)據(jù)處理太頻繁,導(dǎo)致主動(dòng)輥速度處于一直變化狀態(tài),導(dǎo)致傳送給變頻器時(shí)候出現(xiàn)問題。
shr7233
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2樓  發(fā)表于: 2012-09-07 13:34
私下認(rèn)為是程序控制問題,程序里面的加減太頻繁,數(shù)據(jù)處理太頻繁,導(dǎo)致主動(dòng)輥速度處于一直變化狀態(tài),導(dǎo)致傳送給變頻器時(shí)候出現(xiàn)問題
===========
本來從動(dòng)棍為了保持一定的線速度,是需要主動(dòng)輥的速度實(shí)時(shí)改變的。因?yàn)橹鲃?dòng)輥上的棉線的厚度是變化的
shr7233
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3樓  發(fā)表于: 2012-09-07 13:35
還有 PLC給變頻器指令是使用通訊方式。通訊的抗干擾能力是沒有問題的
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
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4樓  發(fā)表于: 2012-09-07 14:03
去掉從動(dòng)棍的編碼器,用主動(dòng)棍的直徑控制線速度。
luyuemin
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5樓  發(fā)表于: 2012-09-07 21:45
數(shù)學(xué)模型不對。簡單點(diǎn)的可以檢測收卷直徑。
shr7233
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6樓  發(fā)表于: 2012-09-08 11:55
機(jī)械方面不是我們能和控制方式不是我們能決定的